2023磨工工作总结 篇1
今天金工实习,磨工。
顾名思义,磨工就是把工件打磨平整光滑。我们的金工实习又简单些,把一个铁块的两面打磨光滑,使得高度在,误差不超过±,平行误差不超过±。螺旋测微器的精度是,而磨床每转动一格是。难度就在这里,较高的精细度要求,和操作中可能出现的各种状况,有时我们说路可以有很多条,可是在这种情况下,路也就那么一条,根据个人操作习惯的偏差,可容的误差也就那么一点点。
等待的时光是难受的,特别是面对一个自己不清楚的事物。老师讲的轻松,可任何东西没有经过自己亲自经历是无法理解那么透彻的。这时就理解了平时做题与考试的关系,没有经过实战检验的知识大都是不扎实的,只有在平时不断地操作运用才能掌握它的使用方法。考试不是一个练习场,他是一个检验场。
张益达一直是活泼俊朗,第一个就上去了。看着他小心地操刀抛光铁块真让人为之捏了一把汗。现在回想起来,磨床的操作倒也不是十分困难,只是初来乍到,面对那些按钮,操纵部件倒也真有些手忙脚乱。人一个个地上,渐渐地倒也掌握了些方法,只是到了最后大家都等不及想磨一磨自己的工件了。不知不觉就拖到了下午,我又是最后一组,也许总是这样,不去争取,就在恍惚中落到了最后,上学期是这样,现在又是这样。有小康康帮衬着,磨的倒也顺利,只是最后一刀擦伤了,一量工件多了那么mm。心情一下子跌落到谷
底。抱着救急的心态,把工件放在磨床上不转动刻度盘,开动磨床,小心取下。划痕磨平了,多出的那一点点刚好被磨掉,完美吻合。即便是可能造成误差的东西,利用好了也可以成为救命的稻草。
就这样,第一次金工实习的工件磨出来了。
2023磨工工作总结 篇2
一、目的原料磨中控操作规程
规范中控操作流程,按照回转窑煅烧要求,安全、持续、稳定、低耗生产合格生料。
二、范围
本规程适用于ATOX50立磨三风机中控操作。生产工艺主要包括:石灰石预均化及输送,原料调配,原料粉磨与制成,废气处理等工艺。
三、基本要求
1、按时按要求填写《立磨操作记录》。
2、严格遵守各项安全操作规程,树立安全第一的思想。
3、紧密配合窑操,精心操作,不断优化操作,确保优质、高效、低耗生产。 4、严格控制进电收尘气体温度,确保电收尘稳定运行。5、密切监视进电收尘气体中CO含量变化,确保系统安全。
6、合理控制均化库的料位,充分利用库位差安排停机及立磨预检修。
四、工艺流程简介
1、石灰石经石灰石取料机取料后,通过胶带送入石灰石调配仓;粘土、砂岩、铁质原料储存在联合储库,经两台行车抓至粘土调配仓、砂岩调配仓、铁质原料调配仓,各调配仓通过板喂机、皮带秤按给定比例送入辅助原料皮带输送至入磨皮带。石灰石调配仓通过板式给料机、定量喂料机喂入入磨皮带。各原料经过入磨皮带混合后通过回转阀喂入磨内。入磨皮带上设有除铁器和金属探测仪,当金属探测仪探测到物料中大块金属件时,打至废料仓。
2、入磨物料经磨辊研磨后,随着入磨热风一起进入选粉机,经选粉机分级筛选,粗物料回到磨内重新粉磨,生料出选粉机进入四旋风筒组,经四旋风筒组收尘后通过主路入库斜槽进入入库斗提,经入库斗提输送至均化库;经四旋风筒收尘后的剩余生料通过窑尾电收尘再次收尘,收集的生料通过旁路拉链机输送至入库斗提或入窑斗提;从磨内刮板腔吐出的物料,通过振动给料机、吐渣斗提输送至入磨皮带,可以随新原料一起入磨,也可进入废料仓储存后通过废料仓下皮带机再次入吐渣斗提或外排。
3、窑尾预热器的热废气通过高温风机抽吸后,通过增湿塔增湿后进入立磨作为烘干热源,也可不经过增湿塔直接进入立磨。增湿塔收集的回灰经过拉链机进入生料旁路拉链机。四旋风筒组排出的废气,通过立磨循环风机进入窑尾电收尘,也可通过循环风管再次入磨;窑尾电收尘排出的废气通过窑尾主排风机抽吸进入窑尾烟囱排入大气。
五、原料系统的分组
1、设备分组的目的系统的每台设备都不是孤立的,在正常生产过程中它与其上下流程设备间都存在着相互制约的关系,在生产中一旦某台设备故障将会牵涉其它设备的运行安全,因此,为了保护整个工艺流程中每台设备或使系统按正确的程序依次安全启动或停机,根据设备间相关性将系统设备划分成若干个组,每组设备都建立起一定的“联锁”关系,从而使这些设备能安全地启动、运转、停机,自动地达到保护系统设备的目的。2、设备联锁
联锁是系统设备保护的一种有效工具,根据联锁的功能不同,将其划分为安全联锁、启动联锁、运转联锁、保护联锁。在工艺流程中设有启动和运转两种类型的联锁。启动联锁:
⑴目的:为了使工艺流程不中断,并能从下部流程的设备开始顺序地启动,工艺流程内的设备都被联锁着。
⑵联锁的功能:只在工艺流程内的设备启动时起作用,当不符合启动条件时进行联锁使设备不能启动,满足了所有的启动联锁条件的设备方可启动,启动后,即使出现不满足启动联锁的条件,此时设备仍继续运行。
⑶启动操作:按规定好的分组顺序,选择好要启动的组,并做好启动联锁条件准备,在条件具备的前提下依次完成启动操作,不按规定的顺序进行启动前的选择,或启动的联锁条件不具备,包括前组设备没有选择或没有完成启动时,即使进行启动操作,组设备启动是不会实现的。运转联锁:
⑴目的:为了保护流程的系统功能和流程内的设备(电动机),一旦某台设备故障停机则该工艺流程的上部流程中,对该设备的运转能产生影响的所有设备的电动机均随之停机。⑵功能:运转联锁系统在设备启动或运转过程中检测到异常时,便使运转的设备(电动机)及由该设备的运转所能产生影响的所有设备(电动机)均停止运转(或给出相应的报警信号)。
⑶操作:运转联锁兼有启动联锁功能。在工艺流程中,不在下部流程的设备启动后,就不能启动上部流程的设备,因而要参照联锁程序与上述启动操作顺序,按规定的顺序启动各设备。
3、原料系统设备分组 ⑴石灰石入库组
1201(石取)、1202(取料皮带)、1203(入库皮带)、1204(库顶皮带)、1205(1#转运站袋收尘)、1205F(收尘风机)、1206(1#转运站袋收尘)、1206F(收尘风机)⑵原料调配组
1304(2#皮带)、1303(1#皮带)、、、、、、、、 ⑶立磨喂料组
1307(入磨皮带)、(除铁器)、(气动分料阀)、1308(回转阀)⑷生料库顶组
1405(库顶袋收尘)、1405F(收尘风机)、1407(分配器风机)、1408(分配器备用风机)、1402(库顶斜槽风机)、1403(库顶斜槽备用风机)⑸生料输送组
1401(入库斗提)、1349(斜槽袋收尘)、1347(备用风机)、1346(2#斜槽风机)、1345(备用风机)、1344(1#斜槽风机)、1335~1338(回转下料器)⑹回灰输送组 1614(绞刀)、1613(外排翻板阀)、1612(翻板阀)、1611(可逆绞刀)、-、-、、、 ⑺立磨吐渣组
1317(吐渣斗提)、1316(振动给料机)
六、开磨前准备
1、通知巡检工对系统设备进行检查确认,填好开磨OK表。
2、检查配料站各仓的料位是否正常,通知行车工、取料机工根据仓位组织进料。 3、通知电工、巡检工进行挡板 “三对一”工作。4、检查各测点的温度、压力、流量显示是否正常。5、检查窑尾电收尘荷电电压及电流,电场工作是否正常。6、通知化验室设定原料配比,确定各入磨物料的比例。7、通知总降、调度准备开磨。
七、正常开磨
回转窑已投料且喂料量大于300吨/小时运行稳定,窑尾电收尘系统、增湿塔系统已投入运行,窑尾系统风机运行平稳。当余热发热运行平稳后,窑尾废气可不经过增湿塔系统,预热器高温风机排出的废气可直接入磨。
1、启动均化库顶组; 2、启动生料输送组;
3、通知巡检工将回灰入窑改为回灰入库,现场关闭回灰入库手动挡板即可; 5、通知巡检工检查密封风机,启动密封风机,观察压力是否正常; 7、启动磨辊稀油站,观察压力、温度、流量是否正常; 8、启动主减稀油站,观察压力、温度、流量是否正常; 9、启动液压张紧站,观察压力、温度、流量是否正常;
10、将立磨选粉机转速设定为800rpm,启动选粉机;待运行平稳后,逐步调整其转速; 11、关闭立磨循环风机入口挡板,启动风机,待风机运行平稳后,逐步调整其入口挡板、出口挡板开度,保持磨出口适当负压,根据磨出口温度,逐步打开入磨热风挡板,保持磨入口负压,按照磨机升温曲线进行烘磨;
12、启动磨机喂料组;观察各设备的起动电流是否在合理的范围内,如有异常,及时要求现场进行确认。13、启动立磨吐渣组;
14、通知公司调度、总降、电工、磨巡检工,现场检查磨辊是否升起,启动磨主电机; 15、当磨机出口温度大于90℃,启动原料喂料组,按照化验室的要求设定配料比例; 16、增加立磨循环风机的抽风量,加大磨内通风量,同时调整入磨热风挡板开度,和循环风挡板开度,保持入磨负压小于1600 Pa。同步调整窑尾系统风机挡板开度,确保立磨循环风机出口负压在正常范围;
17、设定研磨压力等于80bar,当磨机差压大于4500 Pa时,进行降辊研磨;若差压达到5500Pa,可适当加大研磨压力。
18、启动磨机喷水装置,对磨内物料进行喷水,首喷设定为3t/h,可根据磨机出口温度调整磨内喷水量;
19、监视磨机振动值和磨机料层厚度,随时准备升辊;
20、当料层厚度超过100mm,增加研磨压力,但每次增压不准超过5 bar/次;磨机振动稳定后,应先排空吐渣仓,在排吐渣之前可适当减产,并与现场保持联系,控制合理的下料速度(通过循环斗提的电流判断),避免磨况不稳。
21、当吐渣斗提电流下降,且料层厚度变薄时,可适当加产,每次加产不应超过10吨,时间间隔应大于10min;当吐渣斗提电流变大时,应增加磨内通风,增加立磨循环风机挡板开度,应同步增加选粉机转速;
22、当研磨压力达到110 bar时,每增加研压应不应超过2 bar/次,且增压间隔必须大于15分钟,不论何时,研压不准超过114 bar; 23、正常运行时,选粉机转速不准超过1230rpm。
八、停磨
16小时以上停磨:
1、通知巡检工,做好拉空石灰石仓、铁质原料仓、砂岩仓、粘土仓的准备; 2、通知窑、发电操作员做好相应准备,通知巡检工、化验室、总降、调度准备停磨; 3、停磨前小时停止石灰石入库组;
4、停磨前2小时,通知联合储库行车工控制各调配仓料位,确保2小时后仓空; 5、待各仓下料出现不畅时,通知巡检工进行放仓工作,拉空后,停止原料调配组;(密切 关注入磨皮带上物料、磨盘料层厚度、磨机振动情况,提前进行提辊操作,防止立磨出现 异常振动);
6、为了控制好立磨振动,先减产运行,待立磨吐渣量下降时,减少磨内抽风,降低选粉 机的转速,当出磨温度较高时,可先关小入磨热风挡板,控制好入磨风温。当磨盘料层厚 度逐步变小时,可降低研压。当磨盘物料厚度小于50mm,研压降至80bar,升辊,将吐渣 排至吐渣仓;
7、待入磨皮带上物料送完后,停止原料磨主电机;同时将入磨热风挡板关闭,打开旁路挡板,关闭循环风挡板。关闭立磨循环风机入口挡板、出口挡板,停止循环风机;同时停止选粉机,当磨出口温度低于60℃时,同时办好停电手续并确认停电后,方可打开磨门,同控制磨内负压;
8、停磨后关风要尽量保证高温风机出口压力稳定,同时保证入窑尾电收尘气体温度,当入窑尾电收尘温度超过150℃,可适当打开入电收尘冷风挡板;
9、通知巡检工检查主斜槽物料输送情况,待彻底输送干净时,通知窑操,将回灰打至入窑后,同时1分钟后停止生料输送组; 10、停止生料库顶组;
11、在磨主电机停机2小时后,停止张紧液压站,将磨辊放至磨盘上。在磨主电机停机超 过4小时以上时,可停止立磨磨辊润滑、主减稀油站; 12、在磨内停止通风4小时后方可停止密封风机。
4小时以上停磨:
1、通知现场适时停止向配料站各仓进料;
2、停止喂料组,停止磨内喷水组,升辊后,将三通阀挡板打入吐渣仓;
3、停止磨主电机,打开旁路挡板、冷风挡板,逐渐减小热风挡板,打开1618风机入口挡板;
4、停止吐渣料循环组。
升辊大于15分钟,主电机停机小于4小时:
1、通知窑、发电操作员做好相应准备,通知巡检工、化验室、总降、调度准备停磨; 2、适时停止各仓进料。
3、止料、停喷水、升辊,停1327及选粉机。
4、保持各稀油站、润滑站、液压站、密封风机及生料输送组及入库组的运行,可现场降辊。
5、若不入磨检查,关闭各入磨及出磨挡板进行保温(若须紧急入磨检查,先汇报分厂领导及生产调度),可关闭各入磨热风挡板,打开入磨冷风挡板及磨出口挡板,进行冷磨。但入磨时必须关闭所有的进出口热风挡板。
15分钟以内升辊:
1、停原料调配组; 2、停磨内喷水;
3、关小循环风机入口挡板,控制磨内温度; 4、升辊超过15分钟,停磨主电机。
九、磨机操作控制量
1、出磨生料成分
通过改变原材料的配比来控制出磨生料成分。2、磨喂料控制
磨机喂料量根据磨机差压控制。根据变化的总喂料量、差压维护在相应的设定值水平。当放吐渣仓内物料前,相应减少喂料量。3、磨气流量控制
磨机气流量通过调整循环风机入口挡板的大小来进行控制。4、磨出口温度
通过调整喷水量来保持磨出口温度恒定。5、磨入口负压
通过调整循环风门的大小来保持磨机进口负压稳定。
十、磨机正常运行时调整参数范围
1、喂料量: 350~460t/h 2、选粉机转速:1000~1200r/min 3、磨机入口负压:500~1000Pa 4、磨机入口温度:180~240℃ 5、磨机出口温度:90~100℃ 6、磨机差压:<6000Pa 7、磨主电机电流:310~340A 8、磨机振动:~/s 9、电收尘入口温度:90~120℃
十一、应急处理
1、主减稀油站回油温度接近高高报时,可暂时升辊以降温,及时通知现场开启冷却器并观察冷却情况,减少喂料量,降低研磨压力,或停磨。
2、皮带秤载荷达到100%时,应减少板喂机给定值,超过5min时,可停止板喂机,待皮带秤载荷下降后再开启。
3、增湿塔大面积塌料时,应迅速升辊,可开大冷风阀补风,暂时降低选粉机转速。 4、磨出口温度过低或下降过快时,易引发磨内塌料,若磨内差压急剧上升时,应迅速升辊,防止振动跳停,同时升辊的时间不宜过长,待差压停止增长后即可降辊。密切关注窑况,窑况有大的波动时,及时调整增湿塔的喷水量,防止湿底。
5、砂岩或粘土断料可相互替用一段时间(15min内),并通知现在进行处理;若铁矿断料应减产运行,并及时做风料温匹配的调整,通知现场进行处理,10min以上应通知质检部门,20min以上应停磨处理。6、磨内差压突然降低,应密切关注各参数的变化情况,尤其是循环斗提电流,若其值上升过快,可大致判断为下料口堵,通知巡检工去现场确认,应停磨处理。
6、磨主电机跳停:迅速打开旁路挡板,关小热风挡板,适当打开1618风机挡板,降低1327入口挡板,保证磨入口微负压,检查原因。
10、回转阀跳停:喂料组、主电机连锁跳停,迅速打开1618挡板,降低1327入口挡板,关闭热风挡板,调节循环风挡板、冷风挡板控制温度。
11、系统掉电:现场关闭热风挡板,循环风机出口挡板,开冷风挡板,来电后及时启动密封风机,磨辊润滑站及各稀油站。
2023磨工工作总结 篇3
20xx年度是南京轴承有限公司承上启下的一年,公司来年即将搬入雨花新区,迎来历史发展的转折点,磨工车间紧紧围绕公司年度工作报告和强技术、重质量、控成本、拓市场的经营方针要求,强化管理、稳定生产、培养人才,结合磨工车间的实际情况,充分提高车间各级人员的工作积极性、主动性、责任心,挖掘管理潜能,在公司领导兄弟部门的大力支持下,在车间全体员工的共同努力下,车间质量管理和基础管理也在不断迈进。
一、指标完成情况:
公司下达指标完成情况:
从以上数据上分析:
1、产量完成情况:20xx年上半年汽车行业主机市场昙花一现,主机市场的疲软导致公司订单削减,生产任务不足,车间产量下滑,各项管理矛盾加大。总体来看,在2月份车间管理人员调整后,生产完成情况较好,4月份起,受老工人冲击公司影响生产的影响,人员心态和管理氛围变化明显,带来管理难度加大,在随后的几个月,车间加强了生产组织的管理和班组的思想沟通交流,车间班组长及生产骨干的转变最快,班组积极、主动完成各项生产任务,生产组织的形势下半年明细好转,下半年均完成了公司下达的生产任务。
2、废品率和废品损失额:车间在20xx年度出台或完善相关质量管理制度的基础上,强化在制品管理,推进实施物流管理制度,在制品管理摆脱了混乱的局面,在制品流失得以控制,车间中间库的的不合格品也进行了有效梳理、分类和传递,思想汇报专题车间的不合格品管理受控。年度废品损失额完成了指标,但年度废品率指标超标,这主要是由在制品管理工作失误造成流失数异常导致,各班组的废品率完成情况均在指标以内而且沟道尺寸新的质量验收标准的符合性也完成较好,全年也未发生质量事故。
3、生产现场5s:公司考核车间现场5s的要求是达到11年12月公司现场检查的5s质量,通过1年来的坚持和改善,车间规范了工位器具的管理,并对接了前道工序,立项解决了全过程码放的难题,试点了退磁清洗,改善了清洗规范,落实了清洗液的循环使用环保改造,基本做到了将5s工作落到实处。
4、可控成本:本年度可控成本完成情况不好,一方面是公司产量、当月产值下降,导致的分母变小效应,另一方面车间的基础管理本年度车间加大了投入,如采购新工具箱、采购各类工位器具、定置基础磨和工序间运转车辆等等,车间未能控制好的部分在于电费、磨削液、煤油、防锈水的消耗等等,目前已经在验证成本更低的新磨削液的使用,煤油过滤改善,成本更低的新防锈水的验证,经过大家的努力,一定能将可控费用控制在合理成本。
二、部门工作业绩及创新工作情况:
1、班组重新划分建设:本年度车间按照磨加工的各工序,在公司批准后,车间重新划分了班组,即:基础磨、内沟、外沟、孔磨、超精、自动线、硬车球头共7个班组,并逐步进行了人员的优化组合强化建设,发挥班组长和生产骨干的管理作用,简化生产组织,解决了原先的不合理的班组和人员设置状态,得到了车间广大员工尤其是老员工的认可。同时,在公司领导指导和设备部的沟通配合下,收编了机电
修班组,初步解决了车间原机电修班组工作质量不受控、工作作风员工抱怨、推脱责任、培训考评管理不力、人才培养模式差的情况,为新区的机电修人员的管理对接了一个好的模式。
3、金刚滚轮加工方法的实现及推广。针对公司现在开始加工冲压轴承,而且逐步开始向批量化生产迈进,车间积极与技术部、设备部等相关部门沟通,引进金刚滚轮加工套圈的沟道、锁口、外径实现了新技术的突破,保证了锁量尺寸xx%合格,在设备的调试、工艺参数的确定、加工数据的收集等方面取得了初步的成效,极大的改善了磨加工的效率,提高了机床的利用率,加工同一批套圈能节省2台机床。总体效率提高60%~80%左右。在2619成功实现的量产化基础上,先后还引进了针对6395-02小外径、锥面的一次成型磨削和5742球头片类挡边外径金刚滚轮成形磨削,使6395内圈外径锥面工序班产能达到800件,两道工序合为一道,工效提高100%,机床使用率达到了200%。使5742球头片类挡边外径工序班产能达到420件,三道工序合为一道,工效提高100%,外径尺寸xx%合格,摆脱了对8861设备的依赖,解决了
8861加工质量不稳定的情况。
4、工位器具的规范:为解决产品磕碰伤、物流方式不规范、经常性工位器具紧张、热处理物流影响盘点、现场6s管理不规范等问题,车间经过现场调研,广泛地听取一线的意见,通过查阅资料、请教相关领导,针对我司和磨工车间的实际情况,提出了磨工现场和热处理来料使用定置工位器具的购买申请,实现了工位器具的规范管理,为实现套圈码放和新区的物料管理提供了基础。
6、车间现场6s的管理:本年度,车间按照班组6s及设备日保养检查表,每天白班和二班由专人负责对车间现场进行6s检查,车间长效进行了坚持,并且在有一次客户评审时要求查看6s检查记录得到客户的高度评价和认可,日常的检查中发现的问题车间管理人员及时进行处理,协调,通过大家的一起努力,现场6s取得了一定的成绩。另外在许多设备上没有退磁功能,长期加工后需要进行人工集中退磁,这样生产效率不高,进过与设备部门的共同合作对3mk1416等设备进行了二次改造,增加了机内退磁机,降低了劳动强度,提高了生产效率。同时对超精煤油过滤系统进行初步的改进验证,在煤油过滤上提高煤油的清洁度,改善产品的质量,加大煤油的反复使用率。
7、byw清洗机清洗液环保改造:磨工车间清洗机清洗后的污水,其成分主要是煤油、磨削液、砂轮灰等,直接排放的,不符合南京市相关环保法规的要求,同时公司强化了套圈清洁度的质量要求,为达到较好的清洗效果,需要频繁更换清洗液和重新配比,较为浪费清洗液和自来水,为解决这两个个问题,车间提出了改造方案,批准后进行了实施,通过阶段性的使用,提高清洗剂的使用率,节约公司的成本;改善了清洁度,提高了产品的质量;在公司第一次成功验证使用循环过滤系统,为后续其他类的改造提供好的先例;提升了车间的基础管理创新新力;推广了节能环保,响应了国家号召,为公司节能树立了典型。
8、成立物流班组,推行物流管理制度:物流管理是生产制造型企业最基本的的活动,贯穿于从供应商到公司再到客户商业活动的的整体流程,物流管理与资金流管理、信息流管理是密不可分的,也是承上启下的,体现了企业的管理理念,关系到企业生产制造的各项成本,物流管理对实现减少和消除浪费、创出高质量、高收益这一目的起到基础性的保障作用。下半年车间成立了物流班组,出台了物流管理制度,在车间内部成功试点收发料即实现车间级和班组级物流管理明细,做到了与终检实行零件交接明细,做到了在车间内部实行磨加工新产品工序流转卡,对接装配不合格品确认,同时在车间内部跟踪产品返修、单独流转等不合格品的的生产流转过程,从年终的在制品盘点工作来看,整个的物流管理做到了基本受控,基本达到了预期的效果。接下来,车间将进一步设置合理的物流管理人员,提高他们的工作技能和表格处理能力,提高统计分析能力,为erp的引进和运用打好基础。
9、沟道尺寸的正态分布验证:在20xx年下半年,成立了磨工车间沟道尺寸正态分布验证的项目小组,各职能部门人员参与,进行共同验证,进过项目小组的努力,于20xx年年底完成了大、中、小等产品典型型号的验证,如:86cl6395f0-01a、cts5721、86nt5723、
2023磨工工作总结 篇4
关于磨矿车间班长、球磨工工作考核细则
对选矿厂各岗位的操作工而言,磨矿岗位相对操作工的要求技术含量、工作责任心等比较高,操作水平的高低,直接影响选矿各项指标的好坏,从而直接影响公司的经济效益。基于上述原因,公司决定将球磨工工资做适当调整,为了激励球磨工不断提升技术操作水平,经选矿厂研究决定将工资调整的部分作为绩效工资进行考核。考核细则如下:
一、考核的目的
考核的目的就是不断提升磨矿操作人员的操作技能水平,奖勤罚懒,降低生产成本,提高选矿回收率,加强班长、球磨工的责任心,为公司创造最大的经济效益。
二、考核工资基数
将本次调整的300元/月作为磨矿班长、球磨工绩效考核工资。
三、考核内容及标准
1、处理量。一系处理矿量保证15±吨/小时(即每班120±4吨),二系处理矿量保证±吨/小时(即每班68±4吨)。必须是均匀给矿,均衡生产。
2、磨矿细度。磨矿细度一、二系列都分别以1号浸出槽的综合细度为考核点,细度标准为-200目≧75%。
3、浸出浓度。浸出浓度一、二系列都分别以1号浸出槽的浓度为考核点,浓度标准为40%—45%。
4、出勤率及领导交办的其它任务。
四、考核办法
1、成立考核小组
组长:×××
副组长:××
×××
×××
成员:×××
×××
××
当班检测工
2、考核要求
⑴考核小组要认真负责,严禁营私舞弊,讲人情,坚决禁止操作工和班长无正当理由干扰考核小组的工作。
⑵考核小组严格按照《考核内容及标准》要求进行,具体由××、当班检测工同步操作,其它有一位成员陪同监督,和当班班长、操作工一起对检测的数据进行签字确认。
⑶将每次检测的数据交与×××或×××,每月进行统计汇总,然后汇总结果由小组成员签字兑现。
⑷要求班长督促球磨工对球磨排矿、分级机溢流、旋流器溢流的浓度、细度不定时进行检测。
⑸其他方面按公司、厂部的各项规章制度、岗位责任制的规定要求执行考核。
五、考核奖惩
1、每月将按照《考核内容及标准》要求,对考核汇总结果进行工资兑现,在考核汇总结果里有一项不合格的扣球磨工绩效工资的10%,磨矿班长扣5%,直到扣完。
2、将考核扣下的资金奖励给各项指标都合格和其它工作完成较好的操作工和班长。
3、对干扰考核小组工作或弄虚造假者,一经发现取消当月绩效工资,班长取消当月班长津贴。
注:1、其他车间班长、岗位操作工按公司、厂部的各项规章制度、岗位责任制的规定要求执行考核。
2、球磨工替班人员按上述标准要求考核。
××有限责任公司选矿厂
20xx年10月1日
2023磨工工作总结 篇5
一九九一年七月于山东农业机械化学校机械制造专业毕业后分配到济宁精益轴承有限公司磨加工车间从事磨床操作。在磨工专业上兢兢业业,钻研技术达到了高技能的水平,同时在其他机械加工和技术革新,技术改造方面主动参与搞了几次大的改造,为公司创造出可观的经济效益,在磨工业务技术方面做出了很大成绩。
在操作的过程中,由于操作者的疏忽,很容易造成产品质量的下降,应按工艺要求,调整好机床确定砂轮的线速度,工件的转速,纵向进给量光磨次数的多少,另外在选择磨具时,要考虑到砂轮的粒度硬度和砂轮的修整等。
为了实现加工过程的最佳化,数控加工中必须预先确定最佳工艺参数,数控程序一旦编好,加工过程中就不能改变。但是许多参数都是变化的,大约有三十多种变量,影响着切削过程,如工件材料不均,硬度不一,砂轮变钝,微刃等高性改变,径向切削力变化,工件变形。热传导大小,磨削速度,方向的不同及润滑条件的差异等都对切削过程有不同程度的影响,应在变化未知的工作条件下,通过调整磨削用量来控制磨削的。在保证质量的前提下,提高加工效率。
另外由于轴承套圈滚道,必须带凸度的技术要求,按照一定振荡频率及固定振幅,进行超精研加工,对滚道凸度形状得不到改善,还造成一定的破坏,不利于精度的提高。通过我反复摸索,通过对油石夹的改进,机床的调整,采用窄油石,大往复结合小振荡的方法,从而提高了轴承套圈滚道凸度的精度要求,使产品能够顺利加工,利用前景广泛。
从事磨削加工多年,掌握了很多理论知识和实用技能,熟练掌握滚道磨床内圆磨床,挡边磨床等的操作和调整,特别是凹对轴承寿命有着致命的破坏。针对轴承内滚道凸度磨削工艺的研究对发那科系统能够熟练掌握和运用。
本文是本人磨削问题的记录,有不足之处,请专家和同事指出,以便在今后工作中得到改善和提高。